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效益攻坚大家谈 | 减排车间:激活生产动能 打好提质增效攻坚战

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2024年11月18日 16:15:44

上级调研指示精神催人奋进,“三转”战略部署、“三链一群”产业布局大步推进,“大干四个月 攻坚保效益”活动势头强劲,在如火如荼的攻坚氛围下,车间处处都是大干快上的场景。连日来,减排车间深入贯彻落实集团公司指示精神,全体干部职工奋勇争先,树立攻坚信心,在降低生产成本、提升生产效率方面下功夫,助力公司效益攻坚取得实效。

应对当前形势,我们通过提升设备自动化控制水平,不断降低生产成本支出。在落实效益攻坚指示精神时,我们不断思考如何在保证生产运行的同时提高工作效率,优化人员配置。随着压滤工序的生产负荷加大,滤饼需要经皮带输送至卸料口,在卸料倒料过程中,职工平均每天需要开停60余次皮带卸料器进行倒口卸料、皮带巡检以及周边卫生的清理,劳动强度非常大。如何降低职工劳动强度,提高生产自动化控制水平成为了我们的攻坚目标。

从皮带倒口开启的自动控制,到如何保证精准卸料,再到保证安全生产,我们多次深入现场进行方案讨论与制定,并结合兄弟单位电仪车间进行论证。在大家的共同努力下,我们将输送皮带由1米加宽至1.2米之后,又升级了皮带远程控制自动卸料系统,使岗位人员通过DCS系统就能实现自动倒口卸料,省去了人工卸料、倒料的过程,现场环境得到了质的变化。同时,为了保证作业全过程安全,技术人员在二楼卸料器及一楼料口加装视频摄像头,操作人员可随时掌握倒料、卸料情况。一系列措施,让生产平稳和安全作业都得到了双重保证,更直接优化了8名劳务人员。除此之外,我们还研究实施了3台压滤机安装自动卸料小车装置的升级改造,在压滤机两侧排水池加高围堰,爬梯加设防滑装置,实现17台压滤机自动卸料操作,不仅改善了现场工作环境,降低职工劳动强度,更进一步提升了设备自动化水平。

设备是生产的能动力,更是生产的基础。我们在设备管理方面秉承基础管理是“必行之路”,只有牢固的基础,才能走得顺畅、行得更远、寿命更长、降本增效。在稠厚器检修过程中,对设备拆解后发现搅耙回转轴承损坏,由于备件采购周期长、金额高,为降低设备维修成本,我们选择对备件进行自主维修,在没有以往维修经验可参考的情况下,技术人员和检修人员拿着图纸在现场仔细研究探讨检修方案,吃透设备内部构造,最终自主完成了回转轴承的修复,节省备件采购费用7.5万元。除此之外,我们还将设备管理的核心聚焦于强化点检与润滑维护机制上,通过建立高效的点检体系及严格的设备润滑管理标准,职工定时对设备的运行状态、清洁度及润滑情况进行全面细致的检查,对设备运行状态进行早期预防,减少了设备维修频次,保证了设备的长周期稳定运行。

效益攻坚使命在肩,任重道远。持续挖掘生产潜力,降低生产消耗,需要我们持续用力,久久为功。下一步,我们将继续以深挖降本潜力为重点,推进生产智能化、自动化水平的再提高,优化岗位人员配置。同时,积极探索“操检合一”模式,提高设备的完好率,保证生产平稳运行。我们相信,管理是盯出来的,办法是想出来的,成本是压出来的,潜力是逼出来的,只要我们拿事当事、用心干事,就一定能为公司发展贡献一份坚实的力量。