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冲刺三季度 大干正当时 | 三友纯碱深挖内潜降成本 强化管理提效益

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2024年08月29日 13:41:01

“进入8月以来,车间利用废料场旧钢材搭设7#炉单体大修加热管存放平台节省费用5万元,修旧隔膜阀、减速机、汽封转动阀等多个设备,创效10余万元……”在轻灰车间周例会上,一项项修旧举措形成真金白银的增效数据,振奋人心。

进入三季度,公司以“五级三维双对标,创优争先提质效”活动为抓手,将降本增效融入修旧利废、物料支领、检修自营、合理化建议等各项工作中。各单位积极响应,千方百计在成本节约中做文章、挖效益,减排车间自主探索卧螺离心机液压差速器检维修方法,成功突破了该设备的维修技术难题,节省了油站、油泵、电磁阀等备件费用及液压油、冷却水等费用40余万元。制修车间发挥检修技术专长,自主承担委外检修项目,1-8月份,节约检修成本80万元。

 “从7月份的消耗数据看,废淡液低品位热能回收利用项目可使每吨碱节省蒸汽1.5千克,热能回收效果相当不错。”在指标分析会上,调度长曹志磊向大家汇报着这个好消息。据了解,该项目经一段时间运行,实现了热能梯级利用目标,每年可节约蒸汽4000吨。

从开发蒸馏化工热项目、余热回收系统改造项目,到三效浓海水蒸发、蒸汽冷凝水多级闪发回收系统改造等一系列技改,公司一边降低生产操作强度、提高装置运行平稳性,一边节约蒸汽消耗。下半年,公司还将在水资源重复利用上再做文章,进一步节省生产用水量。

同时,为全面提升品牌的市场竞争力,公司着力在纯碱生产的主战场持续降耗稳生产,并在副产品提质的攻坚战中持续攻关发力,让氯化钙提质降耗见成效。制钙车间充分发挥钙液品质提升项目优势,千方百计提高原料液浓度,通过不懈努力,片钙汽耗每吨低于月计划0.78吨,为后续产品质量的提升提供了经验。